天津石化借总部的“能效倍增”计划谋划并实施了一批节能减排项目,“凝液替代除盐水项目”是该公司提升公司节能减排整体水平,跨跃“十二五”和“十三五”的优化项目之一。
天津石化32套生产装置每小时产生高温凝结水近300吨,之前回用这部分凝结水需要委托专业处理,然后回购加热再利用,其中每吨凝结水仅处理费就需要19.2元。如何在节约宝贵的水资源的同时,降低生产成本成为了相关人员的主攻目标。
2014年,水务部利用原有的一套小规模实验装置对凝结水回收利用,处理量每小时仅100吨左右,而且还是不能解决高温凝液要降温处理回收,处理后还要再升温才能使用的问题。相关技术人员再次针对这一“症状”开展攻关,不断提高凝结水回收技术,2015年年底水务部凝结水二期回收装置投用。
二期回收装置处理量增加到了200吨/小时,不但完全取代了等量的除盐水,而且还做到了对高温凝结水进行“保温”,减少了过去二次加温所需的能耗。此举在满足前方装置生产需求的同时,每年回收凝液中2.4万标煤的热量用于生产,降低生产成本500万元以上。