今年年初以来,中原油田采油二厂以“运行参数最优化、经济效益最大化、经济技术指标最佳化”为目标,加快产液和注水结构调整,强化论证“能效倍增”计划项目,扎实开展降耗增效活动,取得了明显效果。截至10月10日,该厂今年耗电量较去年同期减少2294万千瓦时,减少电费支出1803万元;与去年同期相比,天然气自用消耗减少199万立方米,相当于天然气商品量增加199万立方米,产值增加222.9万元。
为避免“大马拉小车”或“小马拉大车”现象发生,该厂强化油井动态管理,采取“一井一策”措施,做实油井参数优化。今年年初以来,该厂已累计实施调参205井次,上调69井次,下调136井次,累计增油341.9吨;加大产液结构调整力度,关停低效井26口,累计降液5.5125万吨;实施电泵转抽10井次,累计降液7.188万吨;实施封堵控水两井次,累计降液0.7414万吨;改“间开”35井次,累计降液0.09万吨;工作制度调整60井次,累计降液2.6839万吨。
在抓好注水的同时,该厂实施注水结构调整,在调配注水量上下功夫,注重每个环节,做到精细注水。今年年初以来,该厂停关无效井27口,减少无效注水量11.718万立方米;分注17口井,减少无效注水量10.014万立方米;下调配注160井次,减少无效注水量15.6017万立方米;“间开”水井6口,减少无效注水量1.8352万立方米。同时,该厂利用注水能耗分析平台,探索建立了“及时发现高能耗站点,排查高耗能原因,迅速采取节能措施”的管理模式,及时发现和解决了容积系数低等问题,治理打回流的注水站点11个,日减少增注泵回流水量398立方米,日节电约4060千瓦时。
为进一步加强电力管理,实现挖潜增效,切实降低油气生产成本,该厂通过行政、技术、经济等手段,在用电尖峰、高峰期减少用电负荷,在平段、低谷期增加用电负荷,从而达到降低耗电量、减少电费支出的目的。在此基础上,该厂把控制总电量、降服“电老虎”作为控制成本增长的重点,立足日常管理,加强督察,减少后勤单位用电,使电量消耗较去年同期下降43.6万千瓦时。该厂现有日产液小于5吨、日产油小于0.5吨的油井64口。对这些井,该厂在低谷电价时段开采,今年前9个月累计节电90万千瓦时,减少电费支出110多万元。同时,该厂采取激励措施,对各采油管理区按照节约方案节约的电费,在下个月以操作成本的形式全额返还给采油管理区,由采油管理区在油气生产过程中自行支配使用,极大地调动了采油管理区的节电积极性。
除此之外,该厂加大电网结构调整力度,停运运行时间超过25年的老化6KV供电线路4.6千米;根据负荷变化情况,及时调整变压器17台,调整6KV电容补偿器6台,降低了网损;对53台电加热器实行错峰运行,日错峰用电6135千瓦时,节约电费48万元。