12月20日,长城钻探钻井一公司伊拉克项目GW145队收到哈里伯顿钻井总监、伊拉克西古尔纳WQ-1区块经理联名发来的表扬信,对这个队在WQ-1区块中的优质施工业绩加以称赞。这是哈里伯顿实施关键业绩指标(KPI)政策以来,GW145队今年收到的第四封表扬信。
随着油价持续低迷,哈里伯顿总包方大幅压缩成本支出,不仅降低了GW145队的作业日费,而且对于下套管、套管内起下钻、滑割大绳、封井器安装这些由井队主导的工序,以KPI时效加以限制。面对严峻形势,GW145队打出优化生产经营组合拳。
自我加压提时效
GW145队从优化生产运行入手,提高作业时效。为了满足KPI要求,GW145队在保证员工作业安全及设备安全的情况下,优化起下钻使用的绞车挡位,提高员工操作技能,最终实现全井平均16柱/小时。
对没有KPI要求的关键工序,他们也自我“加码”,主动为之。在WQ1-443井的完井施工中,甲方临时决定由GW145队完成下4-1/2"完井油管工序。虽然这一工序不在KPI要求之列,但GW145队通过细心摸索,简化程序,首次施工就达到每小时下22根的水平,效率高出同区块的德国钻井队。
三分施工,七分准备。GW145队初到伊拉克首口井10公里内搬迁周期曾高达17天。为提高效率,GW145队及时调整策略,优化设备搬迁顺序及钻机平移程序,将搬迁周期缩短至10天以内。前不久,总包方钻井总监亲临GW145队施工现场,向这个队授予连续作业一年无损工奖。
内外兼修控成本
在降本增效压力面前,GW145队不仅学会算了“成本账”,更学会了算“效益账”。
为了确保钻机在高温、高热环境中正常运转,GW145队加强设备日常维护保养,平台经理及设备管理人员每天分早、中、晚、夜四次对设备进行巡检,对于泥浆泵、机房等重点区域,由专人负责,全天候监控,并且在口井完井后主动检查设备,有效降低了井队停工、窝工时间。设备“身体健康”,不仅降低了维修成本,而且队伍生产时效显著提升,GW145队全年平均日费率达98.8%。
与此同时,这个队对于设备设施实行“多废变一宝”,对于材料物资“能修不报废”,对于高压管线、吊带、润滑油等“降级使用”,对于彻底报废设备“全部拆散,好件留用”,尽最大可能变废为宝。一年来,这个队利用自身优势,自行修理了柴油机、泥浆泵、吊卡、卡瓦等26台(件),创效近30万元。
高效合作谋双赢
日常施工中,GW145队坚持与甲方“抱团取暖”,主动为甲方排忧解难,以优异的施工业绩实现甲乙方双赢。
GW145队目前施工的WQ1-448井场是由4个平台、8口井组成的大井场,其中每两口井为一个平台。开钻前,甲方打算为每个平台布置一个生产水池,而生产水池的造价初步估算为15万美元。在得知甲方的方案后,GW145队主动与甲方沟通,提出由每两个平台就近共用一个水池的方案。甲方测试供水效果后,发现此举完全可行,大加赞赏,并向井队颁发了表扬信和纪念品。
GW145队赢得了信任。在开钻前设备验收等环节,甲方由最初的4天时间验收,改为目前的“边安装边验收、安装完即验收完”,利用省下的时间施工作业赚取日费。仅此一项,这个队每年可创效近百万元。不仅如此,甲方曾多次表示,在WQ1二期合同中会优先考虑GW145队。